忆东黄输油管线焊缝探伤(下)

热度 5已有 1136 次阅读2010-9-18 12:00 |

      十几天后,我们总结出了的如下经验:1.Φ700mmX16mm16Mn钢管在外侧开单面坡口、使用结506焊条(低氢碱性)单面多层焊,夏、秋季节施工,不易产生裂纹,不论超探或射探,或返修碳弧气刨(解剖)验证,都未发现明显的裂纹(小的弧坑或点焊裂纹除外)2.16Mn钢使用碱性焊条焊接,易出气孔,但由于多层焊,且焊条严格烘干、电焊工考试合格的情况下,气孔通常不会超过射探标准要求;3.超探或射探发现了一、二名焊工在特定位置易出现坡口未熔合的情况(因与运条手法有关),也得到了纠正;4.最容易出的、主要的缺陷是根部未焊透,这也是超探容易漏检的缺陷(因为几十名焊工焊,我们四、五个人探伤,昼夜加班,比较疲劳,也是漏检原因之一)。未焊透缺陷的出现,不只和焊工技能有关,还和管工对口有关,试想两个略有椭园、Φ700mm的管口往一起组对,在当时情况下,不强力组装,不用砂轮磨削,是不可能的,因此对口严或钝边厚的情况在所难免。未焊透出现的部位,也不仅限于固定口的仰脸位置;5.对于Φ700mm的管子从外面单面焊,它的根部未焊透,人从管内进行外观检查,完全可以发现。

      根据以上总结,我们减少了X射线复查的数量,把钻进管内对焊缝进行外观检查列为必检项目,而且只要发现未焊透(不论探伤与否),均要求从管内返修。电焊工在管内虽然站不起来,且受焊接烟雾熏呛,但总比在外面把焊缝全刨去、重新焊接省事。

      这些做法,不但提高了焊接和检测质量,也加快了施工进度,缓解了施工人员和探伤人员之间的矛盾。但我始终未对“探伤工”(徒弟们)透露“取消射探复查”的意思,我担心超探人员会因此而放松责任心。

       请读者注意,在前面我提到超声波应该发现的缺陷之一,始终是“坡口未熔合”,未提及“层间未熔合”。根据笔者的经验,使用单斜探头(发收)超探,扁平的条孔状层间未熔合,因上、下表面接近平行工件表面或略呈园弧状,往往不具备反射声束按原路返回的条件,故而常常被漏检。将焊缝余高打平,使用直探头,或不去除余高,使用跨焊缝的双斜“探头对”,或采用射探抽查,均是检验层间条孔状未熔合的好方法。这种层间扁平条孔状未熔合,是手工电弧焊、特别是埋弧自动焊呈下坡焊工位时,才会出现的缺陷。

      记得当时常来我们这里进行探伤交流的,是邻近管线段负责探伤的、胜利油田油建公司的宋长山先生,我们一起讨论超声波形和JB92867。我至今还记得他笑迷迷的样子;可惜宋先生十几年前已经离世了。

      整个东黄管线工程竣工前,由石油部组织统一检查验收,我们公司负责的这段管线未返修一个口;据说,其他单位负责施工的管线段,有的返修了(30~50)%,还发生了电焊工穿棉衣进去返修未焊透,被烧死在管道里边的事故。

                                                                                        梁金昆    2010918


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发表评论 评论 (1 个评论)

回复 阿黃 2014-12-9 10:03
其他公司返修後的管道質量能好嗎?
很有可能埋下地雷了。

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